水冷离心球墨铸铁管气孔的成因及防止措施分析
摘要
关键词
水冷离心;球墨铸铁管;气孔;防止措施
正文
在离心铸造球墨铸铁管的制造过程中,经常会出现气孔,这种现象直接影响了生产连续性,同时还造成了生产合格率严重下降、成本升高的情况。目前,笔者所在的公司分为大小管两个车间,中大管车间主要生产DN400-DN1200规格球墨铸铁管,综合合格率在95%左右,其中气孔废品大概占到3%左右。小管车间主要生产DN80-DN300规格球墨铸铁管,综合合格率在94%左右,其中气孔废品大概占到4%左右。所以,为了能够提高生产效率和产品质量,就需要对气孔管成因进行深入研究分析,同时还要制定出防范措施,从而做到减少气孔现象。
1原因分析
1.1铁液熔炼质量差
在铸造过程中,如果铁液的流动性较差,那么就会导致铁液中的杂质和气体沉淀,无法上浮,从而出现铸管表面产生气孔的情况。而铁液的流动性和其温度、化学元素以及纯净程度有关,其中关系为,铁液的温度越高,其流动性也就越好;铁液CE距离共晶点越近,则其流动性也就越好;其外,铁液的流动性还和铁液的纯净度有关,并且成正比关系,铁液的纯净度越高,其流动性就越好。根据大量相关实验证实,铁液中w(H)、w(N)的含量如果稍微大于0.2%,那么对于成品的影响还不是非常明显,但是如果含量过高,就很容易产生气孔[1]。
1.2铁液流动不平稳
在水冷离心球墨铸铁管的浇筑过程中,铁液的流动性将直接影响铸管的整体质量,尤其是流槽的涂刷质量、位置以及管模的转速,这些对于铁液的流动性都具有决定性作用。其主要表现为以下三个方面:(1)当流槽涂刷质量差时,铁液会飞溅,造成气体混入铁液;(2)流槽的位置过高时,在铁流从流槽流入管模内部时,也会出现飞溅的情况,气体混入铁液;(3)当管模在工作时,如果转速过快,内部的铁液会失去重心,出现飞溅的情况。这个飞溅的铁液落入到管模内未浇注的区域内,由于铁液迅速固话,就会差生铁豆,当铁豆表面的氧化合物和铁液中的C元素在高温条件下进行化学反应,就会产生一氧化碳气体,从而形成铁豆气孔。
1.3管模状态差
在铁管浇注之前需要在管模的内壁上均匀的喷一些粒度在0.3毫米以内的管模粉,这样不仅能够对管模起到保护作用,同时还能延长管模的使用寿命,在生产过程中还能提高孕育效果,能够有效消除出现气孔的情况[2]。但是当使用状态差的管模时,由于管模的内部有裂痕,会产生大量气体,在这种情况下,就算是加大模粉的用量,也无法完全排除隐患,因此在浇注过程中就会造成大量针状气孔。
1.4其他因素
当与铁液接触的球化包、中间包、扇形包、流槽和模粉等工装物料没有彻底烘干,有水分存在,也会产生气体[3]。在实际的生产过程中,还会由于生产节奏的不连续,造成管模。流槽等温度过低,从而造成温度分布不均匀,冷却的速度过快,这样同样容易形成气体,使得球墨铸铁管出现气孔的情况。
2防止措施
2.1提高铁液熔炼质量
为了能够有效保证铁液的流动性、减少铁液气体的含量,需要球墨铸铁管在实际生产过程中满足以下几点要求:
(1)铁液要在炉内将温度控制在1450℃以上(中大管),同时静置时间要控制在五分钟以上,这样做的目的是为了保证铁液内的杂质能够有充分的时间进行上浮,从而提高铁液的纯净度[4]。
(2)在实际生产过程中生产节奏要平稳,在此基础上要提高浇注温度,最好能够将浇注温度控制在1360~1380℃之间(中大口径铸管)。DN300以下铸管的浇注温度要控制在1410~1430℃之间。
(3)保证C元素的含量超过3.7%,同时Ti元素的含量低于0.08%。
(4)对于炉料的质量上也要严格进行把关,在实际生产之前要先检查废钢等回炉料在入炉之前的质量,在生产过程中,严禁使用油污、腐朽以及潮湿的炉料,这些炉料对于铁液的纯净度会有严重的影响。
(5)铁液包衬要进行充分烘干操作,并要求其温度达到600℃-700℃,这样为了避免未经烘干或未充分烘干的水分与铁液发生化学反应,从而产生气体,造成气孔的产生。
2.2保证铁液流动平稳
在实际生产之前,要先对流槽在管模内位置和角度进行确认,确保流槽位置在管模的第四象限,对流槽进行充分预热,保证前期的准备工作就绪。在生产过程中,流槽还要满足工艺要求,涂刷光滑,在生产过程中少刷多扫,管模的转速不宜过高,同时离心重力的倍速要控制在50倍之内,从而保证浇注时铁液的流动的平稳,不会有溅射、回流等不良情况出现。
2.3保持良好的管模状态
管模的加工质量和状态要进行严格把关,要定期检查管模内部的情况,在生产过程中确保内表面打点凹坑无磨损、无严重龟裂等情况,一旦出现异常,需要及时进行更换,以保证生产质量,降低生产成本。
2.4操作要点控制
模粉在使用前需要进行严格的烘干操作,保证其得到充分烘干,并且还要达到标准温度。喷吹气体要使用经过干燥的压缩空气。并且在生产过程中,还要注意生产节奏的把控,不得忽快忽慢,要保证平稳进行。
3生产结果
在生产过程中严格按照上述防止措施进行有效控制,水冷离心球墨铸铁管表面的气孔缺陷就能够得到有效抑制。从而提高成品的质量,据有关数据表明,采取有效措施可以将废品率降低1-2个百分点,中大管综合废品率也能降到3%以下。小口径球墨铸铁管废品率降低到4%以内。
结束语:
综上所述,在实际的生产过程中,水冷离心球墨铸铁管气孔情况出现的较为普遍,并且会对生产质量造成一定影响。所以为了能够有效避免这种情况,提高生产质量,需要相关工作人员从熔炼质量、浇注工艺以及现场操作等方面进行严格控制,气孔的缺陷就可以得到有效控制。
参考文献:
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[3]申发田,张建强,张俊杰,易志斌.水冷离心球墨铸铁管气孔的成因及防止措施[J].现代铸铁,2018,38(05):45-48.
[4]江宏.水冷金属型离心球墨铸铁管的生产分析[J].机电信息,2018(15):106-107.
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